Oscilación excesiva del motor y rotación errática, Controlador – Yaskawa CIMR-AU 200V Manual del usuario

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Causa

Soluciones posibles

Si bien el variador está funcionando en modo de

control vectorial de lazo abierto del motor, no se

realizó el autoajuste.

• Ejecute el autoajuste.
• Calcule los datos del motor y restablezca los parámetros.
• Cambie al control de V/f (A1-02 = 0).

Configuración de referencia de frecuencia incorrecta.

• Verifique las configuraciones de la entrada analógica de múltiple función. El terminal de

entrada analógica de múltiple función A1, A2 o A3 está configurado para ganancia de

frecuencia (H3-02, H3-10 o H3-06 está configurado en “1”), pero no hay una entrada de

tensión o corriente.

• Asegúrese de que H3-02, H3-10 y H3-06 estén configurados con los valores correctos.
• Verifique si el valor de la entrada analógica está bien configurado (U1-13 a U1-15).

El nivel de prevención de bloqueo durante la

aceleración y desaceleración tiene un valor muy bajo.

• Verifique el nivel de prevención de bloqueo durante la aceleración (L3-02).
• Si L3-02 tiene un valor muy bajo, es posible que la aceleración demore bastante.
• Aumente el valor de L3-02.

El nivel de prevención de bloqueo durante la marcha

tiene un valor muy bajo.

• Verifique el nivel de prevención de bloqueo durante la marcha (L3-06).
• Si L3-06 tiene un valor muy bajo, la velocidad descenderá a medida que el variador aplique

torque.

• Aumente el valor de configuración.

El variador alcanzó las limitaciones del método de

control del motor de V/f.

• Es posible que el cable del motor sea lo suficientemente extenso (más de 50 m) como para

requerir el autoajuste de la resistencia de línea a línea.

• Recuerde que el control de V/f está relativamente limitado en cuanto a generar torque a

baja velocidad.

• Considere la posibilidad de cambiar al control vectorial de lazo abierto.

u

La referencia de frecuencia del variador difiere del comando de Referencia de
frecuencia del controlador.

Causa

Soluciones posibles

La ganancia de la entrada analógica y la polarización

de la entrada de referencia de frecuencia están

configuradas con valores incorrectos.

• Verifique las configuraciones de la ganancia y la polarización para las entradas analógicas

que se estén utilizando para configurar la referencia de frecuencia. Verifique los parámetros

H3-03 y H3-04 para la entrada A1, los parámetros H3-11 y H3-12 para la entrada A2 y los

parámetros H3-07 y H3-08 para la entrada A3.

• Configure esos parámetros con los valores correctos.

Se está ingresando una señal de polarización de

frecuencia a través de los terminales de entrada

analógica A1 a A3.

• Si más de una de las entradas analógicas de múltiple función A1 a A3 está configurada para

polarización de referencia de frecuencia (H3-02, H3-10 o H3-06 están configurados en “0”),

la suma de todas las señales constituye la referencia de frecuencia.

• Asegúrese de que H3-02, H3-10 y H3-06 estén bien configurados.
• Verifique el nivel de entrada configurado en los terminales A1 a A3 (U1-13 a U1-15).

El control de PID está activado y, por lo tanto, el

variador está regulando la frecuencia de salida para

que coincida con el punto de ajuste de PID. El

variador solo acelera hasta la frecuencia de salida

máxima configurada en E1-04 mientras el control de

PID está activo.

Si no se necesita el control de PID para la aplicación, desactívelo configurando b5-01 en 0.

u

Oscilación excesiva del motor y rotación errática

Causa

Soluciones posibles

Equilibrio insuficiente entre las fases del motor.

Verifique la tensión del suministro de energía de entrada del variador para asegurarse de que

proporciona energía estable.

La función de prevención de tironeos está

desactivada.

• Active la prevención de tironeos (n1-01 = 1).
• Aumente la ganancia de AFR (n2-01) o la constante de tiempo 1 de AFR (n2-02).

u

La desaceleración demora más de lo esperado con el frenado dinámico activado.

Causa

Soluciones posibles

L3-04 está configurado de manera incorrecta.

• Verifique el nivel de prevención de bloqueo durante la desaceleración (L3-04).
• Si se instaló una opción de frenado dinámico, desactive la prevención de bloqueo durante

la desaceleración (L3-04 = 0).

El tiempo de desaceleración se configuró con un

valor muy extenso.

Configure el tiempo de desaceleración con un valor más apropiado (C1-02, C1-04, C1-06,

C1-08).

Torque del motor insuficiente.

• Suponiendo que las configuraciones de los parámetros son normales y que no se produce

sobretensión cuando no hay suficiente torque, es probable que la demanda del motor haya

superado su capacidad.

• Utilice un motor más grande.

6.10 Solución de problemas sin mostrar la falla

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YASKAWA ELECTRIC SISP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 Manual Técnico

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