Yaskawa CIMR-AU Manual del usuario

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Pantalla del operador digital

Nombre de la falla

oC

Sobrecorriente
Los sensores del variador detectaron una corriente de salida superior al nivel de sobrecorriente

especificado.

Causa

Posibles soluciones

El motor se dañó por sobrecalentamiento o el

aislamiento del motor está dañado

• Verifique la resistencia del aislamiento.
• Cambie el motor.

Uno de los cables del motor está en

cortocircuito o hay un problema de conexión

a tierra

• Revise los cables del motor.
• Elimine el cortocircuito y vuelva a energizar el variador.
• Verifique la resistencia entre el cable del motor y el terminal de conexión a tierra .
• Cambie los cables dañados.

El variador está dañado

• Revise el cortocircuito del lado de salida del variador para detectar si hay un transistor de salida

roto
B1 y U/T1, V/T2, W/T3
– y U/T1, V/T2, W/T3

• Comuníquese con un representante de Yaskawa o con la oficina de ventas de Yaskawa más cercana.

La carga es muy pesada

• Mida la corriente que recibe el motor.
• Si el valor de la corriente supera la corriente nominal, cambie el variador por uno de mayor

capacidad.

• Determine si hay fluctuaciones repentinas en el nivel de corriente.
• Reduzca la carga para evitar cambios repentinos en el nivel de corriente o cambie el variador por

uno de mayor capacidad.

Los tiempos de aceleración o desaceleración

son muy breves.

Calcule el torque necesario durante la aceleración en relación con la inercia de carga y el tiempo de

aceleración especificado. Si no es posible establecer el torque correcto, realice las siguientes

modificaciones:
• Aumente el tiempo de aceleración (C1-01, C1-03, C1-05, C1-07).
• Aumente las características de la curva en S (C2-01 a C2-04).
• Aumente la capacidad del variador.

El variador intenta impulsar un motor

especial o un motor que excede el tamaño

máximo permitido.

• Verifique la capacidad del motor.
• Asegúrese de que la capacidad nominal del variador sea mayor o igual que la capacidad nominal

que se indica en la placa de identificación del motor.

Se activó o desactivó el contactor magnético

(MC) en la salida del variador.

Configure la secuencia de funcionamiento de modo que el MC no se accione mientras el variador esté

enviando corriente.

La configuración de V/f no está operando

como se esperaba

• Verifique las relaciones entre tensión y frecuencia.
• Configure correctamente los parámetros E1-04 a E1-10 (E3-04 a E3-10 para el motor 2).
• Reduzca la tensión si es excesiva en relación con la frecuencia.

Compensación de torque excesiva.

• Verifique la cantidad de compensación de torque.
• Reduzca la ganancia de compensación de torque (C4-01) hasta que no haya pérdida de velocidad y

menos corriente.

El variador no funciona correctamente

debido a una interferencia de la señal

eléctrica

• Revise las posibles soluciones para resolver la interferencia de la señal eléctrica.
• Revise la sección sobre cómo manejar la interferencia por ruido y revise las líneas del circuito de

control, las líneas del circuito principal y el cableado de conexión a tierra.

La ganancia de sobreexcitación está

configurada en un valor muy elevado.

• Verifique si la falla ocurre simultáneamente con la función de sobreexcitación.
• Considere la saturación del flujo del motor y reduzca el valor de n3-13 (ganancia de desaceleración

por sobreexcitación).

Se aplicó el comando de Marcha mientras el

motor se detenía por inercia.

• Configure b3-01 en 1 para activar la Búsqueda de velocidad en el arranque.
• Programe la entrada del comando de Búsqueda de velocidad mediante uno de los terminales de

entrada de contacto de múltiple función (H1-oo = 61 ó 62).

Se ingresó un código de motor incorrecto

para OLV/PM (motores Yaskawa

únicamente) o los datos del motor son

incorrectos.

• Ingrese el código de motor correcto en E5-01.
• Si está utilizando un motor PM que no es Yaskawa, configure E5-01 en FFFF. Configure los datos

correctos del motor en los parámetros E5-oo o realice un autoajuste.

El nivel de sobrecorriente ha superado el

valor configurado en L8-27 (modos de

control PM)

Corrija el valor configurado para la ganancia de detección de sobrecorriente (L8-27).

El método de control del motor y el motor no

coinciden.

• Revise el modo de control.
• Para motores IM, configure A1-02 en 0, 1, 2 ó 3.
• Para motores PM, configure A1-02 en 5, 6 ó 7.

La corriente de salida nominal del variador

es muy pequeña.

Utilice un variador de mayor capacidad.

5.2 Detección de fallas

YASKAWA ELECTRIC TOSP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 — Guía de inicio rápido

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Solución de problemas

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